今年以來,北元集團錦源化工以強化生產(chǎn)組織為突破口,抓推進、抓落實、抓成效,以“精”字為基,精細過程管控、精準措施工藝、精巧現(xiàn)場管理,奏響創(chuàng)效最強音。
精細過程管控,緊盯“效益源”
原料是生產(chǎn)和質(zhì)量的源頭,對產(chǎn)品品質(zhì)起到了至關重要的作用。抓好入廠原料、輔料過程管控,既是推進產(chǎn)品質(zhì)量的有效抓手,也是提升企業(yè)價值創(chuàng)造能力和市場競爭能力的重要途徑。“4月份入廠原料電極糊共檢驗29批次,合格29批次,合格率為100%……”5月8日,該公司對4月份入廠原料質(zhì)量進行了專項評價,通報各原料的檢驗結(jié)果和合格率。為應對當前生產(chǎn)新形勢、新任務,錦源化工緊抓生產(chǎn)領域增產(chǎn)創(chuàng)效“牛鼻子”,以提高產(chǎn)品質(zhì)量作為首要工作任務,以“嚴控過程、降低消耗”開局破題。堅持將入廠原料管控作為生產(chǎn)經(jīng)營重要一環(huán),加強對原料的檢查和反饋,細化到每一個環(huán)節(jié),同時內(nèi)部開展“雙增雙節(jié)”班組競賽活動,從粒度、含面率、外觀辨識等方面監(jiān)管進廠原料質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)異常料及時留證反饋,確保原料品質(zhì)可靠。
精準措施工藝,緊握“方向盤”
走進白灰裝置生產(chǎn)現(xiàn)場,一塊塊白灰成品隨著運輸皮帶奔向筒倉,人機互動,一幅生產(chǎn)春耕圖壯美鋪陳。
“2#白灰窯大檢修后,點燒嘴烘窯至出合格產(chǎn)品共計13天,較歷年提前2天,減少了不合格品外賣量,同時保證了檢修后一次性開車成功。”該公司白灰裝置工藝管理專員梁喜春自豪地說。
這是錦源化工持續(xù)提升措施工藝的一個縮影……該公司聚焦產(chǎn)量目標,精準措施工藝,結(jié)合工作實際,編制下發(fā)《生產(chǎn)系統(tǒng)創(chuàng)效實施方案》,制定完善創(chuàng)效監(jiān)督考核機制,全部責任到崗,全力打造環(huán)節(jié)順暢、高效運行、質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)系統(tǒng)創(chuàng)效“一條龍”管控新局面。
“4月15日、22日,對蘭炭裝置烘干蘭炭水分、料棚蘭炭水分及揮發(fā)分各抽檢了2次,抽檢結(jié)果均符合指標要求;對白灰裝置自產(chǎn)白灰生過燒共抽檢了2次,抽檢結(jié)果均符合指標要求。”
筆者了解到,今年以來,該公司加強指標管控,3月份烘干蘭炭含面率6.71%,與歷史最優(yōu)對比降低0.79%;石灰石含面率7.52%,與歷史最優(yōu)對比降低2.12%;烘干蘭炭水分0.42%、合格率100%達到歷史最優(yōu)值。
精巧現(xiàn)場管理,筑牢“壓艙石”
自主檢修作為基層創(chuàng)效的重要形式,廣泛存在于生產(chǎn)一線,在降低成本、提升效率、提高工作質(zhì)量等方面起到了十分重要的作用。
1#復合爐大檢修前夕,該公司中心部門牽頭,專業(yè)技術人員協(xié)同,與裝置崗位人員同步行動,現(xiàn)場摸排篩查,深入細致分析檢修方案,對檢修區(qū)域內(nèi)設備設施進行拉網(wǎng)式“把脈”。
“1#復合爐爐膛溫度套管長期高溫,導致溫度測點套管堵塞、磨損嚴重,如果不及時更換,數(shù)據(jù)將無法正常指導燒爐,會直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。”面對溫度套管更換問題,電儀檢修人員開展案例匯智,紛紛建言獻策。針對這一難題,儀表檢修人員搶抓1#復合爐大檢修契機,積極主動自主檢修,自制拔、疏通溫度套管工具,同時更換熱電偶共計114支。
此外,該公司開展技術攻關,解決技術難題,激發(fā)創(chuàng)造活力,依靠集體的智慧切實解決了一大批制約一線檢修和生產(chǎn)的技術“瓶頸”問題,助推“雙增雙節(jié)”走深走實。(錦源化工 楊雙斌)
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