“煤泥摻燒比例提升明顯,2月份48.83%,3月份54.76%,4月份62.24%。”在神木煤化工電化公司月度成本經營分析會上,生產技術部部長姚小平通報的此項數據,是該公司加強降本增效源頭管理,把好原料收料質量關取得的明顯成效。今年以來,該公司持續加強原料和成品的質量監督檢驗,為生產組織、效能提升、成本受控夯實基礎。
凝聚監管合力 把好入廠關
只要2#煤棚還在卸車,隨時走進去,現場都有采購、質檢、生產三個層面的駐守監督人員。每車煤泥駛入,不等卸車,熱電分廠收料員陳磊都要先看一看、摸一摸,“看雜質,摸濕度,熱電分廠是使用方,對于肉眼可見的質量問題,我們有現場拒收權。”他認真地說道。待卸車完,質量監督檢驗部取樣員劉宇走上前,開啟執法記錄儀進行5點取樣,接著裝袋、貼碼、送檢。采購供應部宋超則要對現場質量問題隨時進行客戶反饋和協調。
精細檢驗管控 提高標準度
白灰、蘭炭是電石生產主要原料,其質量直接決定各項基礎消耗、電石產量及設備穩定性。白灰活性度作為非重要控制指標,之前都是根據生產需要進行抽檢,3月份以來,白灰質量提級管控,針對活性度采取每天每家供應商逐個檢驗,對活性度較低的廠家減量采購,并及時函告客戶予以整改,3月份白灰入廠合格率環比2月份提升7.06%,4月份提升4.55%。同時,加大蘭炭的抽檢頻次,在水分、煤焦油含量方面,提高化驗精準度,及時報送分析數據,為生產工藝調整提供有力依據。
專項檢驗跟蹤 護航全過程
近日,該公司開展了煤泥質量深入檢驗專項工作,通過對卸車取樣樣品自然放置1—2日,或與原煤、矸石混合摻拌后進行化驗,對比初樣化驗結果,判斷入廠煤泥與入爐煤泥的碳含量變化,以及熱值差異,為采購和生產提供參考數據,有力推動了煤泥質量的整體提升。由于電石市場低位持平運行,合格穩定的產品質量才能爭取較大的利潤空間,為此,將主要精力投入電石爐前熱樣的發氣量檢驗,指導原料精準配比,數據顯示,結算平均發氣量3月份 286L/kg 、4月份291 L/kg、5月份295 L/kg,產品質量穩定提升且客戶反饋較好。
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