提起電石廠原料車間一期生產現場,便在腦海中浮現這樣的場景:巡檢工滿面黑灰,戴著防塵面罩,手中揮舞著掃把,將腳下的灰掃成一堆,接著去另一個地點重復以上動作。“現場衛生不是打掃一遍就能干凈的,”巡檢工馬祥坤說:“剛打掃完一處,還沒歇一會,一轉頭又落滿灰塵。”說完便無奈的搖搖頭。
一直以來,托克遜能化公司黨委堅持貫徹落實“三個帶頭人”管理理念,電石廠緊緊圍繞公司黨委要求,在改善員工工作環境、提升現場工作效率方面下功夫,特別是今年以來,結合電石廠生產實際,由原料車間牽頭,以創新改善為主要抓手,對生產現場實施一系列改造工作,2021年上半年,原料車間提出創新改善項目20余項,對現場設備及工作環境進行不斷優化,現場環境得到極大的改善,員工的幸福感也得到根本上的提升。一期中轉站是炭材及石灰進入下道工序的主要通道。石灰可逆皮帶在運輸原料過程中揚塵較大,面對這一情況,原料車間經研究決定拆除中轉站四樓石灰線可逆皮帶,通過設置三通控制將石灰直接送入料倉,減少皮帶運輸過程中因二次跌落造成揚塵現象。經過一周時間的改造,現場揚塵減少,石灰破損率降低,同時,巡檢工只需在一樓控制氣動插板即可完成打料,大大降低了勞動強度。班長李強說:“石灰可逆皮帶改造后,降低粉塵對員工的傷害,工作環境越來越好了。”原料車間一期中轉站1#除塵器由于管道直徑偏小,除塵器風量得不到最大利用,導致除塵效果較差,原料車間成立攻關小組,對1#除塵器管道及各揚塵點收塵管道進行優化改造。在多次實地勘查與討論后,車間將干料皮帶機吸灰管及干料振動篩吸灰管拆除,更換為Φ300mm吸灰管道,并拆除中轉站一樓1#除塵器吸灰管道,經過改造吸灰管道直徑增加,現場吸塵效果得到有效提升。在加強環境改善的同時,原料車間“以問題為師”,聚焦現場實際問題。沸騰爐為炭材烘干提供熱量,運行過程中,若出現操作不當會導致結焦、風帽損壞等問題,需要人員進入沸騰爐處理,作業時存在爐膛拱頂掉磚、擋火墻倒塌等風險。原料車間黨支部結合該問題,成立專項小組,重新梳理沸騰爐作業流程,并將沸騰爐爐膛重新砌筑。新的沸騰爐爐膛,增加了圈梁及構造柱,將墻體分割,杜絕大面積脫磚,降低了爐膛坍塌的風險,同時加大現有爐膛尺寸,減少掛焦、積灰,延長沸騰爐使用周期,從設計層面進行改造,有效降低爐膛檢修、搶修幾率。截止目前,原料車間一期、二期共9臺烘干窯爐膛已全部改造完畢。目前,原料車間各項改造工作正在有序推進,員工們殷切盼望著改造后的成果。(電石廠原料車間 田燕)
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