眾所周知,由于乙二醇反應器內溫度高、粉塵大,作業條件非常差,在以往大修中,催化劑的更換工作連民工都不愿意干。揚子石化往往是邀請當地武警官兵,以及烯烴廠乙二醇車間自己組成的100多名突擊隊員去裝卸催化劑。而進行更換作業時,為了避免汗水揮發而導致反應器內出現銹蝕,每名作業人員全身都包裹得嚴嚴實實,透不過氣來。同時,隊員們用鋼絲“捅”舊催化劑時,卸落的粉塵既讓人難以忍受,也污染著周圍環境。
為改變這一現狀,今年,烯烴廠乙二醇車間引進了荷蘭布恒公司先進的更換催化劑先進技術。其8根直徑約30厘米的送風管猶如一條條巨龍,與一臺大型工廠空調緊緊相連,將16℃的恒溫空氣源源不斷地送進30多米高的反應器內,使作業空間溫度保持在25℃;空壓機、真空泵把反應器里的舊催化劑疏松后緩緩吸入管道,再吸進大料袋,裝滿后打包、封口、稱重、記錄、運走;舊催化劑的吸出、裝袋過程完全是全封閉式的,現場不會散落一點粉塵。
由于舊催化劑中含有17%的銀粉,可回收提煉,因此今年乙二醇車間對舊催化劑實現100%回收,共多回收銀粉800千克,增效80多萬元。
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