河北金牛化工股份有限公司水泥分公司窯尾“濕磨干燒”技改項目經過近5個月的調試,目前已實現長周期穩定運行,為電石渣法生產熟料企業開辟了一條新途徑。
在新工藝過程中,含水分56%左右的生料漿經過真空吸濾機吸濾,成為含水分38%左右的料餅,經烘干破碎成為水分1%以下的生料粉入窯煅燒,熟料熱耗降至1050千卡/千克左右。窯尾尾氣通過電收塵器處理排出,符合國家標準要求,使金牛公司實現了由“濕法工藝”向“濕磨干燒”工藝的跨越。經測算,技改后裝置年綜合節能約為標煤1.36萬噸,為利用電石渣生產熟料的企業提供了示范。
據了解,2007年,濕法窯被列為國家產業政策淘汰的落后工藝,金牛公司水泥項目也被列入淘汰名錄。該公司采納新疆建材設計研究院提出的“濕磨干燒”技改方案,對其中一條窯進行了改進,在窯尾增加了真空吸濾機、烘干破碎機以及電收塵等主機設備。改造后,一條窯就能達到原兩條窯的產能,并徹底解決了原生產裝置高能耗、高污染的問題。
來源:中國化工報
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